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    數(shù)控車床扎刀故障頻發(fā)?這四步到位法快速解決問題!

    來源:金屬加工     發(fā)布時間:2017-05-23
    關(guān)鍵詞:數(shù)控車床 扎刀 故障 解決
    針對LC34-300CNC車床頻發(fā)的無規(guī)律扎刀故障,運(yùn)用四步到位法迅速排查出故障原因并制定整改措施,進(jìn)而提高了維修效率、縮短了機(jī)床停機(jī)時間。

      1. 問題提出

      一臺配置FANUC OiTB系統(tǒng)并用于RE2B型車軸半精車削的LC34-300CNC臥式車床(下稱34MT),加工過程中頻發(fā)無規(guī)律扎刀故障,多數(shù)位于車軸端面附近,少數(shù)位于車軸軸頸根部、防塵板座根部或防塵板座上。扎刀車軸絕大多數(shù)不能修復(fù)再用而報廢,據(jù)統(tǒng)計(jì)1年內(nèi)廢軸數(shù)量達(dá)12根,經(jīng)濟(jì)損失近7萬元(5 600元/根×12根)。

      2. 加工路徑分析

      根據(jù)RE2B型車軸的工藝分析,其軸頸根部與防塵板座根部經(jīng)由3次半精車削完成,其余部位1次半精車削完成。基于減少刀具空移次數(shù)和縮短批量加工時間的前提下,RE2B型車軸半精車削的刀具路徑為:起始接近A點(diǎn)→經(jīng)B點(diǎn)切至C點(diǎn)→抬刀至C1點(diǎn)以開始第1次車削→經(jīng)D1 、E1、F1、H1 和J1點(diǎn)切至K1 點(diǎn)并快退至C01點(diǎn)→進(jìn)給至C2點(diǎn)以開始第2次車削→經(jīng)D2、E2、F2、H2、J2點(diǎn)切至K2點(diǎn)并快退至C02點(diǎn)→進(jìn)給至C0點(diǎn)以開始第3次車削→經(jīng)C、D、E、F、G、H、J和K點(diǎn)切至L點(diǎn)并快退至L0點(diǎn)→退刀至起始。

      3. 四步到位法

      四步到位法維修是維修人員在了解機(jī)床宏觀組成結(jié)構(gòu)——設(shè)計(jì)制造過程中系列化和標(biāo)準(zhǔn)化的零部件基礎(chǔ)上,遵照“故障記錄到位→診斷分析到位→故障維修到位→維修記錄到位”4個步驟,快速處理機(jī)床偶發(fā)性故障的一種具有綜合性特點(diǎn)的維修方法。

      (1)故障記錄到位。機(jī)床故障時,操作者先停機(jī)保護(hù)現(xiàn)場(一般不要切斷電源),再詳細(xì)記錄故障細(xì)節(jié)并及時通知維修人員。故障記錄的內(nèi)容主要有:什么時間、什么操作、什么報警及其他情況等。

      (2)診斷分析到位。維修人員要立足于以往維修經(jīng)驗(yàn)的積累,綜合運(yùn)用現(xiàn)代機(jī)床模塊化維修方法——原理分析法、報警信息分析法、數(shù)據(jù)/狀態(tài)檢查法、在線監(jiān)控法、隔離法、強(qiáng)迫閉合法、程序測試法及工作介質(zhì)流向法等,對故障診斷分析以快速判斷故障的可能原因和部位。

    數(shù)控車床扎刀故障頻發(fā)?這四步到位法快速解決問題!
     

      圖2 RE2B型車軸半精車削的刀具軌跡和基點(diǎn)示意

      1.軸身 2.輪座 3.防塵板座根部 4.防塵板座 5.軸頸根部 6.軸頸

      (3)故障維修到位。對磨損或損壞的機(jī)械零部件測繪、更換并檢測精度,對電氣元件、電路板進(jìn)行簡單維修或整體更換,對機(jī)床參數(shù)或加工程序進(jìn)行修改等。最后確認(rèn)各環(huán)節(jié)無誤后,機(jī)床空運(yùn)轉(zhuǎn)并試切工件。

      (4)維修記錄到位:機(jī)床復(fù)轉(zhuǎn)后,維修人員需將維修過程寫入《設(shè)備檔案》存檔,以便日后查閱。

      4. 廢軸故障分析與解決

      基于四步到位法維修要求,先用隔離法依次排除X軸滾珠絲杠副傳動精度異常、聯(lián)軸器松動的故障可能性,再用替代法更換X軸增量式編碼器α iA1000,但無規(guī)律扎刀故障仍存在。遂更換X軸編碼器線,34MT運(yùn)行一段時間未出現(xiàn)扎刀故障。由此,判定34MT無規(guī)律扎刀是由數(shù)據(jù)線抗干擾性能下降或中間偶發(fā)斷線致數(shù)據(jù)傳輸異常造成的。

      在更換X軸編碼器線消除故障后,基于RE2B型車軸全長多為2 181.8mm且扎刀多數(shù)位于端面附近,對半精車削程序O0212進(jìn)行了優(yōu)化,以使扎刀引起廢軸的危害降至最低。優(yōu)化內(nèi)容:車刀沿-Z向切削0.4mm后,退刀并用指令M00等待操作者粗測車軸直徑;若直徑尺寸小于規(guī)定數(shù)值mm,則將0.4mm厚的截面車削掉,重銑中心孔后車軸可繼續(xù)使用。

      34MT運(yùn)行數(shù)個月時間,再也沒有發(fā)生“無規(guī)律扎刀致工件報廢”的故障,操作者也熟悉了優(yōu)化的零件程序并做到熟練操作。

    責(zé)任編輯:覃琬蕓
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